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电除尘器设备常见故障是什么
发布时间:2020/11/28 16:21:33 来源:银座环保设备
电除尘器除尘器中收尘效率较高的一种设备,它的除尘效率可达99.9%,电除尘器在使用过程中,容易出现哪些故障?

控制箱可控硅击穿的原因及处理

  窑头电除尘器由于极板、电晕线、框架腐蚀严重,决定更换。 2001 6 月我们完成了对窑头电除尘器的极板、电晕线、框架的更换的工作。开机时却发现一电场不能正常使用。用示波器观察可控硅波形,发现有自激振荡现象,通过进一步检测和分析,我们初步认为是安装质量所引起的。因为阳极板和阴极框架系薄、细、大件,可能由于装卸及堆放不良等原因发生了变形,安装时又没有严格检查矫正,当电除尘器投入运行后,电除尘器在高压作用下,一电场发生了谐振,谐振产生的电磁波串入了控制箱引起可控硅自激振荡,导致可控硅击穿。为此我们试着在一电场顶部电缆终端接头处加装阻值为 28 0 £、功率为2KW的阻尼电阻,以此消除谐振。自从加装阻尼电阻后,至今只发生过一起烧毁阻尼电阻故障。

电缆、电缆终端接头击穿的原因及处理

窑尾电除尘器的电缆为油侵纸绝缘不滴油高压电缆.2003年3月电除尘器一电场发生故障。故障现象是电流很高,二次电压为零。根据经验判断,一是电场接地,再是电缆故障。而电缆故障原因是 电缆终端接头被击穿了,因为电缆终端接头是电缆薄弱的环节。做好安全防范措施后,我们首先用2500KV窑表检查2个电缆终端接头绝缘阻值,测得绝缘阻值为零。试着分别锯除2个电缆终端接头,在用2500KV摇表检测电缆绝缘阻值,测得绝缘阻值仍旧为零,显然是电缆被击穿了。由于着2条电缆换上去的时间不足1年,不大可能是由于电缆油缺失造成电缆绝缘下降而被击穿,我们又做进一步检查,发现电除尘器顶部固定电缆的铁丝已经切入到了电缆里面。锯除这一 小段电缆后,在检查电缆绝缘,其绝缘阻值为无穷大,可以在用。由此经分析认为:电缆没有固定好,电缆在重力和风力等原因作用下 ,使铁丝切入到电缆里面,伤及到绝缘层,在高压作用下,在此处形成放电。从而使电缆在此处被击穿。

通过对几次电缆终端接头击穿故障的原因分析,初步归结为以下几点:

1)     当系统工况发生变化时,电缆终端接头处出现放电故障,岗位工作责任心不强,没有在场进行适合操作,致使电缆终端接头长时间放电而击穿。

2)     制作电缆终端接头时,有灰尘等杂物进入电缆终端接头,从而引起局部放电而击穿,或者是采用的绝缘材料质量不好,当终端接头发生放电时,易被击穿。

3)     采用的电缆为油侵电缆,由于落差,日久会使电缆终端接头电缆油缺失,或者由于基座密封不严,电缆油漏失,都会造成电缆终端接头绝缘下降而被击穿。

窑尾电除尘器只能在入口温度低于120℃时,才能正常工作

  二线窑尾电除尘器自1995年投入使用后,起初入口温度控制在140℃左右,排放可以达标。现在入口温度却只能控制在120℃以下,才能达标排放。我们在做全遍检查、排除电除尘器故障的前提下,初步分析认为是由于增湿塔雾化不好造成的 。增湿塔性能的好坏主要取决与两方面:一是喷水系统:二是喷水控制系统。为节约成本,我厂采用的喷嘴和喷枪大部分是自己修理和改造的,在工艺上不过关,正常雾化时调节比例不够宽,雾化效果不好,粉尘比电阻高,从而 只有降低电除尘器入口温度,使喷水量增大,降低粉尘比电阻,才能达到正常的收尘效果。目前,生料磨开机时,入口温度110℃,生料磨停机时,入口温度120℃,除尘器的排放可以达标。

 

电晕线断裂的原因

 2001 8 月,窑尾电除尘器电场发生故障,故障现象是:电流表指针大幅波动。当时分析认为是一电场有电晕线断裂,断裂的电晕线在风力作用下,来回摆动,不时碰到极板上,造成电流忽高忽低。由于是正常生产,不能进入电场检查,为避免电流大幅波动对硅整流器的冲击,只有停掉一电场。半个月后,由于工艺等原因,电除尘器排放不能达标,应该 尽快让一电场恢复工作。当时在探讨时,考虑到在风力作用下,断裂的电晕线也许有可能缠绕到其他电晕线上或搭在极板上,如果是缠绕到其他电晕线上,一电场可以恢复工作。抱着试试看的想法,我们又开启一电场,发现电流表和电压表指示正常。一段时间后,在检修时进入电场检查,也证实了当初的猜测,一电场确实有 1 根断裂的电晕线缠绕到了邻近的电晕线上。对其进行更换即可。

结合电除尘器平时运行情况,初步把电除尘器电晕线断裂的原因结为以下几条:

1)            电晕线松弛,在振打时产生摆动,引起弧光放电,烧断电晕线,这在一电场表现特别明显。

2)            由于振打作用产生间隙,使电晕线挂环和框架挂钩的连接处产生弧光放电,在环与钩连接处烧断。

3)            由于电除尘器漏风,导致结露,造成电晕线腐蚀断裂。

4)            由于振打力过大,使电晕线疲劳,造成电晕线断裂。

5)            废气中 SO2 的存在,造成点晕线腐蚀断裂。

6)            由于极板毛刺、不平、小凸起、焊缝等,产生了集中的火花放电,将电晕线击断。

收尘电压、电流正常,收尘效果差的原因

2002 7 月有一段时间,二线窑尾电除尘器收尘电压、电流表显示正常,收尘效果却不是很好,为确保达标排放,我们试着把电除尘器入口温度降至 10 0 ℃,粉尘排放勉强可以达标。在8月检修时,发现电除尘器顶部的防雨盖别腐蚀,烂了几个大洞。结合前段时间收尘效果差的原因,分析认为是以下两方面原因造成的:

1)      由于点除尘器密封不严,使外面冷空气进入,部分湿的含尘气体冷凝结露,粉尘比电阻发生变化,从而使收尘效果变差。而收尘电流表显示正常,有可能是飞弧电流的影响。

2)            分析那段时间工艺操作记录,发现石灰石等原材料品质发生了变化,硫的含量偏高,怀疑可能 是煅烧后的粉尘气体中SO2等含量高,不易被电离,从而造成收尘效率低。

电除尘器二次电压低的原因

收尘效果的好坏主要取决与收尘电压的高低,在运行中经常会遇到二次电压升不高,一升压发生闪络的现象,结合工作实际和有关理论知识,归结为以下几条:

1)      放灰间隔太久或灰斗下灰不畅,积灰或杂物挂在收尘极板上,引起极板变形,两极间距局部变小,从而使电压升不高。我厂2003年3月遇到过由于灰斗拉链机故障,造成一电场集灰严重,从而使一电场电压升不起来现象。

2)            保温箱内出现正压,含湿量较大的烟气从电晕极支撑缘套管内向外排出。或者保温箱温度低,绝缘套管内壁受潮漏电,都会造成二次电压升不高。

3)            电场内气体分布不均匀,造成电场横截面受热不均匀,引起极板和框架变形,使极间距变小,而使二次电压升不起来。

4)            电晕极振打装置瓷瓶受潮或者污物粘附,从而导致闪络,二次电压升不起来。

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